走进宁波东雄模具电器有限公司压铸车间,机器声轰鸣,工人们正在紧张地作业。“现在生产任务很紧张,我们常常要加班呢!”相比于之前的萧条景象,车间工人小张不无感慨地说,“去年基本上有8个月处于半停产状态,到10月份才恢复生产,之后是越来越忙。忙点好,忙点心里踏实。”
宁波东雄模具电器有限公司成立于1992年,是一家集模具、塑料制品、铝压铸品、汽车电器的研发、制造、销售于一体的企业。去年年初以来,由于受金融危机影响,以外销为主的东雄压铸产品业务“碰壁”了,销售收入急剧下降。危机中的东雄及时调整思路,选择了“围着客户转”,即通过提高技术,改进工艺,千方百计设计开发客户想要的产品,而正是这一“转”,让该公司的压铸车间重新变得“热闹”起来。
一直以来,许多压铸产品的生产流程一般是先用模具压铸出产品,再用数控机床对其边角、平面进行高度精加工,使其边角角度、平面度符合技术要求。东雄也是这样生产的。去年8月,日本KOSHIN株式会社向东雄表示,他们将采购大量的抽水泵的涡卷室、底盘等主要零配件,如果东雄能够将产品平面误差控制在0.1mm以下,同时降低10%左右的成本,他们将把订单给东雄。
“产品平面误差控制在0.1mm以下,一般需要借助数控机床精加工来实现,除非提高模具精度,能够让产品‘一铸成型’。”该公司常务副总经理周秋云告诉记者,当时,东雄即没有生产极高精度模具的设备,也未掌握抛丸、钝化这两个提高产品外观和品质所必需的工艺。一旦接这个单子,意味着面临全新的挑战。“危机面前,有没有订单决定了企业是否能够生存下去,企业只有不断满足客户的新要求,才能源源不断地取得订单。同时,客户提出的要求某种程度上也折射出这个行业未来的生产要求,能够按客户的要求进行生产,对企业本身也是一种提升。”随着这一共识的达成,东雄高层果断决定:引进设备、尽快开发出符合客户要求的产品,全力争取这个订单。
去年8月,公司投入360万元,先后引进了日本牧野V33高速机,用于高速精加工铜公电极、模仁;引进了日本牧野EDG5电脉冲,用于精确的微小电极及模块加工;又从台湾引进了一款先进的电脉冲设备用于大型电极及模块加工。“新设备的应用让加工误差控制在0.02mm以下。”周秋云说。
与此同时,由公司分管技术的常务副总亲自带队,四名技术骨干组成的日本KOSHIN抽水泵项目攻关小组也宣告成立,他们肩负的使命是设计出高精度模具,保证抽水泵零部件产品一次成型,不需要再进行数控加工。
第一次,失败了,从新再来;第二次,又失败了,又重新再来……经历了无数次失败,报废了好几套模具,日本KOSHIN抽水泵的涡卷室、底盘等主要零部件的模具终于在12月中旬开好了,并一举实现产品平面度误差在0.06mm以下,超标准完成客户要求。东雄也因此而得到了向往已久的订单——12万套日本KOSHIN 抽水泵的涡卷室、底盘等主要零配件。正是这个订单,让该公司的压铸车间重拾往日的繁荣。
去年12月31日, 首批胜利的成果——1.5万套日本工进抽水泵的主要零部件,装了满满一货柜,经宁波港发往日本。今年1月8日,又一批2300套产品装箱发往日本。看着紧张而有序地装箱场面,周秋云掩饰不住心中的喜悦,他告诉记者,今年还将有更多的产品发往日本。
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